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污水处理厂反常问题的总结!

时间: 2023-04-24 16:18:16 |   作者: 合作客户

  北极星水处理网讯:在污水处理进程中,会遇到各式各样的污水问题,比方:COD、氨氮、TP等目标不合格,污泥胀大、浮泥、活性微生物逝世等!

  一般污水中的氮磷等营养元素都可以满意微生物需求,且过剩许多。但工业废水所占份额较大时,应留意核算碳、氮、磷的份额是否满意100:5:1。假如污水中缺氮,一般可投加铵盐。假如污水中缺磷,一般可投加磷酸或磷酸盐。

  污水的pH值是呈中性,一般为6.5~7.5。pH值的细小下降或许是因为污水运送管道中的厌氧发酵。旱季时较大的pH下降往往是城市酸雨构成的,这种状况在合流制体系中尤为杰出。pH的忽然大起伏改动,不论是升高仍是下降,一般都是由工业废水的许多排入构成的。调理污水pH值,一般是投加氢氧化钠或硫酸,但这将大大添加污水处理本钱。

  当污水中油类物质含量较高时,会使曝气设备的曝气功率下降,如不添加曝气量就会使处理功率下降,但添加曝气量必定添加污水处理本钱。别的,污水中较高的油脂含量还会下降活性污泥的沉降功用,严峻时会成为污泥胀大的原因,导致出水SS超支。对油类物质含量较高的进水,需求在预处理段添加除油设备。

  温度对活性污泥工艺的影响是很广泛的。首要,温度会影响活性污泥中微生物的活性,在冬天温度较低时,如不采纳调控方法,处理作用会下降。其次,温度会影响二沉池的别离功用,例如温度改动会使堆积池产生异重流,导致短流;温度下降会使活性污泥因为粘度增大而下降沉降功用;温度改动会影响曝气体系的功率,夏日温度升高时,会因为溶解氧饱满浓度的下降,而使充氧困难,导致曝气功率的下降,并会使空气密度下降,若要确保供气量不变,则有必要增大供气量。

  污水中氨氮的去除首要是在传统活性污泥法工艺根底上选用硝化工艺,即选用延时曝气,下降体系负荷。

  生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS·d。负荷越低,硝化进行得越充沛,NH3-N向NO3--N转化的功率就越高。与低负荷相对应,生物硝化体系的SRT一般较长,因为硝化细菌代代周期较长,若生物体系的污泥逗留时刻过短,即SRT过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培育不起来,也就得不到硝化作用。SRT操控在多少,取决于温度等要素。关于以脱氮为首要意图生物体系,一般SRT可取11~23d。

  生物硝化体系的回流比一般较传统活性污泥工艺大,首要是因为生物硝化体系的活性污泥混合液中已含有许多的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的逗留时刻就较长,简单产生反硝化,导致污泥上浮。一般回流比操控在50~100%。

  生物硝化曝气池的水力逗留时刻也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。这首要是因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需求更长的反响时刻。

  TKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影响硝化作用的一个重要要素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的份额越小,硝化速率就越小,在相同作业条件下硝化功率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化功率越高。许多污水处理厂的作业实践发现,BOD5/TKN值最佳规模为2~3左右。

  生物硝化体系一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位分量的活性污泥每天转化的氨氮量。硝化速率的巨细取决于活性污泥中硝化细菌所占的份额,温度等许多要素,典型值为0.02gNH3-N/gMLVSS×d。

  硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即中止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分化有机物的细菌低得多,假如不坚持满意的氧量,硝化细菌将“抢夺”不到所需求的氧。因而,需坚持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特别状况下溶解氧含量还需进步。

  硝化细菌对温度的改动也很灵敏,当污水温度低于15℃时,硝化速率会显着下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全中止。因而,冬天时污水处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超支的现象较为显着。

  硝化细菌对pH反响很灵敏,在pH为8~9的规模内,其生物活性最强,当pH<6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将遭到按捺并趋于中止。因而,应尽量操控生物硝化体系的混合液pH大于7.0。

  污水脱氮是在生物硝化工艺根底上,添加生物反硝化工艺,其间反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反响进程。

  因为生物硝化是生物反硝化的条件,只要杰出的硝化,才干取得高效而安稳的的反硝化。因而,脱氮体系也有必要选用低负荷或超低负荷,并选用高污泥龄。

  生物反硝化体系外回流比较单纯生物硝化体系要小些,这首要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池因为反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面,反硝化体系污泥沉速较快,在确保要求回流污泥浓度的条件下,可以下降回流比,以便延伸污水在曝气池内的逗留时刻。

  作业杰出的污水处理厂,外回流比可操控在50%以下。而内回流比一般操控在300~500%之间。

  反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等要素有关,典型值为0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。

  对反硝化来说,期望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,进步脱氮功率。但从污水处理厂的实践运营状况来看,要把缺氧区的DO操控在0.5mg/L以下,仍是有困难的,因而也就影响了生物反硝化的进程,然后影响出水总氮目标。

  因为反硝化细菌是在分化有机物的进程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中有必要有满意的有机物,才干确保反硝化的顺利进行。因为现在许多污水处理厂配套管网建造滞后,进厂BOD5低于规划值,而氮、磷等目标则相当于或高于规划值,使得进水碳源无法满意反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超支的状况时有产生。

  反硝化细菌对pH改动不如硝化细菌灵敏,在pH为6~9的规模内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH规模为6.5~8.0。

  反硝化细菌对温度改动虽不如硝化细菌那么灵敏,但反硝化作用也会随温度改动而改动。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将显着下降,至5℃时,反硝化将趋于中止。因而,在冬天要确保脱氮作用,就有必要增大SRT,进步污泥浓度或添加投运池数。

  生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状况下开释磷,在好氧状况下过量地吸取磷。通过排放富磷剩下污泥而除磷,导致出水TP超支的原因触及许多方面,首要有:

  温度对除磷作用的影响不如对生物脱氮进程的影响那么显着,在必定温度规模内,温度改动不是十分大时,生物除磷都能成功作业。实验标明,生物除磷的温度宜大于10℃,因为聚磷菌在低温时成长速度会减慢。

  在pH在6.5一8.0时,聚磷微生物的含磷量和吸磷率坚持安稳,当pH值低于6.5时,吸磷率急剧下降。当pH值忽然下降,不论在好氧区仍是厌氧区磷的浓度都急剧上升,pH下降的起伏越大开释量越大,这说明pH下降引起的磷开释不是聚磷菌自身对pH改动的生理生化反响,而是一种纯化学的“酸溶”效应,而且pH下降引起的厌氧开释量越大,则好氧吸磷才干越低,这说明pH下降引起的开释是破坏性的,无效的。pH升高时则呈现磷的细微吸收。

  每毫克分子氧可耗费易生物降解的COD1.14mg,致使聚磷生物的成长遭到按捺,难以达到估计的除磷作用。厌氧区要坚持较低的溶解氧值以更利于厌氧菌的发酵产酸,然后使聚磷菌更好的释磷,别的,较少的溶解氧更有利予削减易降解有机质的耗费,然后使聚磷菌组成更多的PHB。

  而在好氧区需求较多的溶解氧,以更利于聚磷菌分化贮存的PHB类物质取得能量来吸收污水中的溶解性磷酸盐组成细胞聚磷。厌氧区的DO操控在0.3mg/l以下,好氧区DO操控在2mg/l以上,方可确保厌氧释磷好氧吸磷的顺利进行。

  厌氧区硝态氮存在耗费有机基质而按捺PAO对磷的开释,然后影响在好氧条件下聚磷菌对磷的吸收。另一方面,硝态氮的存在会被气单胞菌属运用作为电子受体进行反硝化,然后影响其以发酵中心产品作为电子受体进行发酵产酸,然后按捺PAO的释磷和摄磷才干及PHB的组成才干。每毫克硝酸盐氮可耗费易生物降解的COD2.86mg,致使厌氧释磷遭到按捺,一般操控在1.5mg/l以下。

  因为生物除磷体系首要通过排出剩下污泥完成除磷,因而剩下污泥量的多少决议体系的除磷作用,而泥龄长短对剩下污泥的排放量和污泥对磷的吸取作用有直接的影响。污泥龄越小,除磷作用越佳。这是因为下降污泥龄,可添加剩下污泥的排放量及体系中的除磷量,然后削减二沉池出水中磷的含量。但关于一起除磷脱氮的生物处理工艺而言,为了满意硝化和反硝化细菌的成长要求,污泥龄往往操控得较大,这是除磷作用难以令人满意的原因。一般以除磷为意图的生物处理体系的泥龄操控在3.5~7d。

  污水生物除磷工艺中,厌氧段有机基质的品种、含量及微生物所需营养物质与污水中含磷的比值是影响除磷作用的重要要素。不同的有机物为基质时,磷的厌氧开释和洽氧吸取作用是不同的。分子量较小的易降解有机物(如挥发性脂肪酸类等)简单被聚磷菌运用,将其体内贮存的多聚磷酸盐分化开释出磷,诱导磷开释的才干较强,而高分子难降解有机物诱导聚磷菌释磷才干就较差。厌氧阶段磷的开释越充沛,好氧阶段磷的吸取量就越大。别的,聚磷菌在厌氧阶段释磷所产生的能量,首要用于其吸收低分子有机基质以作为厌氧条件下生计的根底。因而,进水中是否含有满意的有机质,是联系到聚磷菌能否在厌氧条件下顺利生计的重要要素。一般以为,进水中COD/TP要大于15,才干确保聚磷菌有满意的基质,然后取得抱负的除磷作用。

  研讨标明,当以乙酸、丙酸和甲酸等易降解碳源作为释磷基质时,磷的开释速率较大,其开释速率与基质的浓度无关,仅与活性污泥的浓度和微生物的组成有关,该类基质导致的磷的开释可用零级反响方程式表明。而其他类有机物要被聚磷菌运用,有必要转化成此类小分子的易降解碳源,聚磷菌才干运用其代谢。

  糖原是由多个葡萄糖组成的带分枝的大分子多糖,是胞内糖的贮存方法。如上图所示聚磷菌中糖原在好氧环境下构成,贮存能量在厌氧环境下代谢构成为PHAs的组成的质料NADH并为聚磷菌代谢供给能量。所以在推迟曝气或许过氧化的状况下,除磷作用会很差,因为过量曝气会在好氧环境下耗费一部分聚磷菌体内的糖原,导致厌氧时构成PHAs的质料NADH的缺乏。

  关于作业杰出的城市污水生物脱氮除磷体系来说,一般释磷和吸磷别离需求1.5~2.5小时和2.0~3.0小时。整体来看,好像释磷进程更为重要一些,因而,咱们对污水在厌氧段的逗留时刻更为重视,厌氧段的HRT太短,将不能确保磷的有用开释,而且污泥中的兼性酸化菌不能充沛地将污水中的大分子有机物分化为可供聚磷菌吸取的初级脂肪酸,也会影响磷的开释;HRT太长,也没有必要,既添加基建投资和作业费用,还或许产生一些副作用。总归,释磷和吸磷是彼此相关的两个进程,聚磷菌只要通过充沛的厌氧释磷才干在好氧段更好地吸磷,也只要吸磷杰出的聚磷菌才会在厌氧段超量地释磷,调控妥当会构成一个良性循环。我厂在实践作业中探索得到的数据是:厌氧段HRT为1小时15分~1小时45分,好氧段HRT为2小时~3小时10分较为适宜。

  A/O工艺确保除磷作用的极为重要的一点,便是使体系污泥在曝气池中“带着”满意的溶解氧进入二沉池,其意图便是为了避免污泥在二沉池中因厌氧而开释磷,但假如不能快速排泥,二沉池内泥层太厚,再高的DO也无法确保污泥不厌氧释磷,因而,A/O体系的回流比不宜太低,应坚持满意的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出。但过高的回流比会添加回流体系和曝气体系的能源耗费,且会缩短污泥在曝气池内的实践逗留时刻,影响BOD5和P的去除作用。如安在确保快速排泥的条件下,尽量下降回流比,需在实践作业中重复探索。一般以为,R在50~70%的规模内即可。

  出水中的悬浮物目标是否合格,首要取决于生物体系污泥的质量是否杰出、二沉池的堆积作用以及污水处理厂的工艺操控是否恰当。

  二沉池规划参数是否挑选恰当是出水悬浮固体目标会否超支的重要要素。许多污水处理厂在规划之初,为节省建造本钱,将水力逗留时刻大大缩短,并尽量进步其水力外表负荷,构成作业时二沉池常常呈现翻泥现象,致使出水悬浮固体超支。别的,某些污水处理厂因为实践工艺调整需求,需将生物池污泥浓度操控在较高的水平常,也会构成二沉池固体外表负荷过大,影响出水水质。因而,一般以为应对二沉池的这几个工艺参数的设置留有较大的地步,以利于污水处理厂工艺的操控与调整。

  一般来说,影响堆积池堆积作用的首要工艺参数为水力逗留时刻、水力外表负荷和污泥通量。

  污水在二沉池的水力逗留时刻长短,是二沉池作业的重要参数。只要满意的逗留时刻,才干确保杰出的絮凝作用,取得较高的堆积功率。因而,主张二沉池的水力逗留时刻设置在3~4h左右。

  关于一座堆积池来说,当进水量必守时,它所能去除的颗粒的巨细也是必定的。在所能去除的这些颗粒中,最小的那个颗粒的沉速正好等于这座堆积池的水力外表负荷。因而,水力外表负荷越小,所能去除的颗粒就越多,堆积功率就越高,出水悬浮物的目标就越低。规划二沉池较小的水力外表负荷,有利于污泥等悬浮固体的有用堆积。一般主张二沉池的水力外表负荷操控在0.6~1.2m3/m2×h。

  二沉池的固体外表负荷的巨细,也是影响二沉池堆积作用的重要要素。二沉池的固体外表负荷越小,污泥在二沉池的浓缩作用越好。反之,则污泥在二沉池的浓缩作用越差。过大的固体外表负荷会构成二沉池泥面过高,许多污泥絮体来不及堆积就随污水流出,影响出水悬浮物目标。一般二沉池固体外表负荷最大不宜超越150kgMLSS/m2×d。

  活性污泥质量的好坏是影响出水悬浮物是否超支的重要要素。高质量的活性污泥首要体现在四个方面:杰出的吸附功用,较高的生物活性,杰出的沉降功用以及杰出的浓缩功用。

  胶体状况的污染物首要有必要被吸附到活性污泥絮体上,并进一步被吸附到细菌外表邻近才干被分化代谢,因而吸附功用较差的活性污泥去除胶态污染物质的才干也差。活性污泥的生物活性系指污泥絮体内的微生物分化代谢有机污染物的才干,生物活性较差的活性污泥去除有机污染物的速度必定较慢。只要沉降功用杰出的活性污泥才干在二沉池得以有用地泥水别离。反之,假如污泥沉降功用恶化,别离作用必定下降,导致二沉池出水污浊,SS超支,严峻时还或许导致活性污泥的许多丢失,使体系内生物量缺乏,继而又影响对有机污染物的分化代谢作用。只要活性污泥具有杰出的浓缩功用,才干在二沉池得到较高的排泥浓度。反之,假如浓缩功用较差,排泥浓度下降,就要确保满意的回流污泥量,进步回流比。可是,进步回流比会缩短污水在曝气池的实践逗留时刻,导致曝气时刻缺乏,影响处理作用。

  生物体系活性污泥中MLVSS份额与进水SS/BOD5有很大的联系,当进水SS/BOD5高时,生物体系活性污泥中MLVSS份额则低,反之则高。依据作业经历来看,当SS/BOD在1以下时,MLVSS份额可以保持在50%以上,当SS/BOD5在5以上时,VSS份额将会下降到20~30%。当活性污泥中MLVSS份额较低时,为了确保硝化作用体系就有必要保持较高的泥龄,污泥老化状况较显着,导致出水SS超支。

  入流污水中含有强酸、强碱或重金属等有毒物质将会使活性污泥中毒,失掉处理成效,严峻的乃至产生污泥崩溃,构成污泥无法堆积,出水悬浮物超支。处理活性污泥中毒问题的底子方法便是加强对上游污染源的办理。

  温度对活性污泥工艺的影响是很广泛的。首要,温度会影响活性污泥中微生物的活性,冬天温度较低时,如不采纳调控方法,处理作用会下降。其次,温度会影响二沉池的的别离功用。如温度的改动会使二沉池产生异重流,导致短流现象产生;温度下降时,会使活性污泥因为黏度增大而下降沉降功用等。

  在我国,现已投入运用或在建的污水处理,遍及选用活性污泥法进行污水处理,活性污泥的污泥龄规划较短,且规划中根本不设污泥浓缩和污泥消化设备,使得剩下污泥量大,污泥中有机成分多,不易于脱水。因而,若要将泥饼含水率操控在80%以下,就需求加大PAM的投加量,然后使污水处理本钱进步。

  为确保污泥浓缩与脱水作用,在污泥脱水絮凝剂的制造方面,絮凝药剂的制造浓度应操控在0.1%~0.5%规模内。浓度太低则投加溶液量大,配药频率增多;浓度过高简单构成药剂粘度过高,或许导致拌和不行均匀,螺杆泵运送药液时阻力增大,简单加快设备损耗和管路阻塞。别的,不同批次和不同类型的絮凝剂比重不同较大,需依据实践状况守时或不守时地标定药剂的制造浓度,当令调整药剂的用量,确保污泥脱水作用和削减药剂糟蹋。一起,干粉药剂在贮存和运用进程中留意防潮防失效。

  若要使污水与污泥处理体系的正常安稳作业,确保与工艺配套机电设备的作业状况也是十分重要的。一起,机电设备的安稳高效作业,对污水处理厂节能降耗影响很大。

  格栅除污机是污水处理工艺的第一道工序,也是污水处理厂内最简单呈现毛病的设备之一。一旦呈现毛病,污水处理厂将不可以正常进水。

  Ø 格栅机卡阻:不论接连作业仍是间歇作业,因为格栅机长时刻与污水触摸,简单构成轴承磨损,作业呈现卡阻现象,构成链条或耙齿拉偏或其他机械毛病。为此,需求加强格栅机相关机械部件的光滑保养,以及日常巡检要及时到位。

  Ø 格栅机阻塞:污水中常夹藏一些长条状的纤维、塑料袋等易环绕的杂物,简单构成栅条和耙齿等阻塞。这一方面会使过栅断面削减,构成过栅流速过大,拦污功率下降。另一方面也会构成栅渠过水速率缓慢、沙砾堆积、栅渠溢流等问题。一般只能进行技术改造完善或勤保护,选用人工整理的方法处理。

  国内现在的污水处理厂,大多选用潜水泵进步污水。从实践作业中发现,潜水泵在运用进程中,因为污水中各种杂质与浮渣较多,这些杂质简单环绕在水泵的叶轮和密封环的空隙里,引起机械密封作用和水泵功率下降,使污水进入到密封腔而产生毛病,严峻时将导致水泵电机过流损坏。针对该问题首要是加强格栅机的格渣作用,守时查看潜水泵的绝缘和密封、核算进步泵功率,守时轮换运用等。

  因污水处理厂进水量一天24小时均有改动,以及配套污水搜集体系完善程度的不同,使得不一起期污水处理厂进水量或许有较大改动,特别是合流制的排水体系,进水季节性改动的特征十分显着。因而,在潜水泵的选用和装备上,应留有较大的调理空间。一般可采样多台水泵抽排水量呈梯度装备,结合定速泵合作调速泵操控方法,其间定速泵按均匀流量挑选,满意根本流量需求。调速泵变速作业以习惯流量的改动,流量动摇较大时以增减作业台数作弥补。

  鼓风机是污水处理工艺的关键设备,耗能最大。风量、风压、电耗、噪音等是选用鼓风机的根本技术参数,运用中需结合工艺作业的特色,留意其适用的规模和调理才干。

  污水处理厂的生物反响池微孔曝气体系一般选用离心式鼓风机。离心风机具有功率高、运用年限长、壳体内不需求光滑、气体不会被油污染等长处,特别是在供风量、风压的适用规模、噪音操控以及作业的安稳等方面均较罗茨风机优胜。罗茨风机一般适用于池深较浅,需求的风量和风压较小的状况。

  在能耗操控上,可选用变频调理操控,设备装备方面,也可多台鼓风机风量呈梯度装备,针对不同的工况,以增强工艺作业调理的灵活性,一起削减电耗。

  油冷却器、油过滤器要守时整理,确保油质,需守时替换和送检,避免呈现乳化现象。油冷却器有风冷和水冷两种方法:选用风冷留意守时清洁风冷却器的散热片,避免阻塞和积集尘垢;选用水冷需守时整理和保护冷却塔以及相应管路,留意确保循环冷却水的水质,可守时参加缓蚀阻垢药剂,避免细菌繁殖、冷却器、管路结垢以及铜构件产生原电池反响腐蚀,影响冷却作用乃至污染油质。

  过滤器要守时清洁或替换,确保进口负压在规则规模以内,削减因负压过高导致的鼓风机喘震毛病的产生。

  现在大部分的曝气方法选用的是微孔膜曝气,有盘式、球冠式、板式、管式等橡胶膜微孔曝气器类型。曝气器运用一段时刻后,因微孔阻塞,阻力增大和橡胶老化、弹性变差等,导致充氧功率均会下降。为避免曝气器的阻塞或阻力添加过大,应守时进行曝气器的清洗。可选用甲酸清洗或大气量高压空气清洗。选用甲酸清洗要当心操控甲酸的浓度、清洗的频次、留意操作安全;选用大气量空气清洗要当心操控气量巨细、强度和清洗的频次。别的,留意要守时翻开曝气体系的排水阀门,排出冷凝水。对严峻阻塞或破损的曝气头要及时替换,确保生物池曝气的均匀性,避免呈现死角,堆积污泥。

  因为工艺的不同,有部分污水处理工艺不带二沉池,如SBR、UNITANK等,而且其池底是平的,简单在排泥时构成泥层漏斗。后期排出的混合液浓度下降,未能排出足量的污泥,导致剩下污泥浓度的下降,带来污泥处理能耗、药耗的上升。

  此外,在有二沉池的生物处理体系,需求对二沉池刮吸泥机进行守时保护,确保排泥顺利,避免积泥而影响出水SS等目标。

  作业中应研讨进离心脱水机的浓缩污泥含固率的要求规模,进料量(装机容量),最大产值,离心机差速、转速,不同类型聚丙烯酰胺(PAM)加注率、投加浓度对离心机脱水后的污泥含固率、别离水SS值和回收率的影响。

  Ø 转速差越大,污泥在离心机内逗留时刻越短,泥饼含水率就越高,别离水含固率就或许越大。反之,转速差越小,污泥在离心机内逗留时刻越长,固液别离越完全,但有必要避免污泥阻塞。运用转速差可以自动地进行调理,以补偿进猜中改动的固体含量。

  Ø 当污泥性质现已确守时,可以改动进料投配速率,削减投配量改进固液别离;添加絮凝剂加注率,可以加快固液别离速度,进步别离作用。

  离心脱水机敞开时低差速报警引起主电机停机或许振荡较大、声响反常,构成报警停机。上述状况为前次停机前冲刷不完全所构成的,即冲刷不完全会导致两种状况产生:一是离心机出泥端积泥多导致再次敞开时转鼓和螺旋运送器之间的速差过低而报警;二是转鼓的内壁上存在不规则的残留固体导致转鼓滚动不平衡而产生振荡报警。

  这首要是因为光滑脂油管阻塞致光滑不充沛、轴温过高。因为离心脱水机的光滑脂投加设备为半自动设备,相对人工投加体系油管细长,距离周期长,投加1次光滑脂简单产生油管阻塞的现象。一旦产生,需求人工及时整理,其首要原理是较频频地加油以确保细长油管的有用疏通。当然,光滑脂亦不能加注过多,不然亦会引起轴承温度升高。

  敞开离心脱水机或作业进程中调理脱水机转速,主电机变频器调理过大或过快,简单构成加(减)速过电压现象,导致主电机报警。作业中发现,一般变频调理在2Hz左右比较安全。离心脱水机在冲刷状况下,尤其在高速冲刷时,也易构成加(减)速过电压现象,所以在高速冲刷时离心脱水机旁应有作业人员监护。

  在离心脱水机正常作业的状况下,相关设备正常作业,但呈现不出泥现象,滤液比较混浊,差速和扭矩也较高,无异响,无振荡,高速和低速冲刷时扭距左右改动不大,亦呈现过扭距忽高忽低的现象,再启动时困难,无差速。

  这种状况多产生在旱季,因为来水量大,对生物池的污泥负荷冲击大,导致剩下污泥松懈、污泥颗粒小。而污泥颗粒越小,比外表积越大(呈指数规则增大),则其具有更高的水合强度和对脱水过滤更大的阻力,污泥的絮凝作用差且不易脱水。此刻,如不及时进行工艺调整,则离心脱水机或许会呈现扭矩无能为力的现象(过高),恒扭矩操控形式下差速会进行盯梢。一旦差速过大,很简单导致污泥在脱水机内逗留时刻短、固环层薄;另一方面,转速差越大,因为转鼓与螺旋之间的相对运动增大,对液环层的扰动程度必定增大,固环层内部分被别离出来的污泥会从头返至液环层,并有或许随别离液丢失。这种状况下会产生脱水机不出泥的现象。

  在进泥浓度较低且污泥松懈的状况下,选用高转速、低差速和低进泥量作业可以有用处理不出泥的问题,而且作业作用也不错。高转速是为了添加别离因数,一般来说污泥颗粒越小密度越低,需求的别离因数较高,反之需求较低的别离因数;选用低差速可以延伸污泥在脱水机内逗留时刻,污泥絮凝作用增强的一起在转鼓内承受离心别离的时刻将延伸,一起因为转鼓和螺旋之间的相对作业削减,对液环层的扰动也减轻,因而固体回收率和泥饼含固率均将进步;低进泥量亦添加固体回收率和泥饼含固率。

  带式压滤脱水机是由上下两条严重的滤带夹藏着淤泥层,从一连串规则摆放的辊压筒中呈S形曲折通过,靠滤带自身的张力构成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层的毛细水揉捏出来,取得含固率较大的泥饼。

  (3)确保滤带冲刷水压力,滤带冲刷体系尽量选用不锈钢自净喷嘴,可以自行冲掉阻塞在喷嘴的脏物,确保滤带的孔隙率和污泥脱水作用;

  这首要是进泥超负荷,应下降进泥量;滤带张力太小,应添加张力;辊压筒损坏,应及时修正或替换。

  这首要是进泥不均匀,在滤带上摊布不均匀,应调整进泥口或替换平泥设备;辊压筒部分损坏或过度磨损,应予以查看替换;辊压筒之间相对方位不平衡,应查看调整;纠偏设备不灵敏。应查看修正。

  这首要是每次冲刷不完全,应添加冲刷时刻或冲刷水压力;滤带张力太大,应适当减小张力;加药过量,即PAM加药过量,粘度添加,常阻塞滤布,别的未充沛溶解的PAM也易阻塞滤带;进泥中含砂量太大,也易阻塞滤布,应加强污水预处理体系的作业操控。

  这首要是加药量缺乏、配药浓度不适宜或加药点方位不合理,达不到最好的絮凝作用;带速太大,泥饼变薄,导致含固量下降,应及时地下降带速,一般应确保泥饼厚度为5~10mm;滤带张力太小,不能确保满意的压榨力和剪切力,使含固量下降。应适当增大张力;滤带阻塞,不能将水分滤出,使含固量下降,应中止作业,冲刷滤带。

  因为外表监测的污水中杂质多,环境差,常常简单导致在线外表丈量产生差错较大,或许损坏率高,极大地影响了污水处理厂在线监控的力度和自动化操控水平。

  因为污水处理厂进水中污染物浓度较高、悬浮物较多,简单在采样管道和分析仪器的进样管构成尘垢,因而需求针对性装备水样预处理单元和挑选水质浓度相匹配的分析仪器量程。在选用设备时,一些自带操控体系的大型设备装备的自控体系与厂内首要操控体系选型要共同,不然设备不易与厂内整个自控体系树立通讯,或树立通讯时需求投入较大的本钱。别的,在作业进程中应树立一套具体的保护与操作规程,如保护作业必定要提早方案和预备相应的备品配件;守时对分析仪器进行标定和校对,清洗管道和预处理单元,以及替换耗费件和易损件;加强在线监测体系的日常办理等。

  因为污水处理厂特别的构筑物规划及许多地处理污水,污水处理厂产生雷击现象遍及比较严峻,对室外设备安全作业构成较大的要挟。对现场设备和外表的二、三级防雷,避免呈现被雷击而使现场设备和外表的损坏。假如为了操控工程造价而短少这些设备,那么在往后的作业办理作业中将支付更大的价值。

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